CNC主軸定位點不穩定的故障維修

發布日期:2012-11-18    蘭生客服中心    瀏覽:2908

例1.故障現象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主軸驅動器,在調試時,出現主軸定位點不穩定的故障。

  分析與處理過程:維修時通過多次定位進行反復試驗,確認本故障的實際故障現象為:

  1)該機床可以在任意時刻進行主軸定位,定位動作正確。

  2)只要機床不關機,不論進行多少次定位,其定位點總是保持不變。

  3)機床關機后,再次開機執行主軸定位,定位位置與關機前不同,在完成定位后,只要不關機,以后每次定位總是保持在該位置不變。

  4)每次關機后,重新定位,其定位點都不同,主軸可以在任意位置定位。

  因為主軸定位的過程,事實上是將主軸停止在編碼器“零位脈沖”位置的定位過程,并在該點進行位置閉環調節。根據以上試驗,可以確認故障是由于編碼器的“零位脈沖”不固定引起的。分析可能引起以上故障的原因有:

  1)編碼器固定不良,在旋轉過程中編碼器與主軸的相對位置在不斷變化。

  2)編碼器不良,無“零位脈沖”輸出或“零位脈沖”受到干擾。

  3)編碼器連接錯誤。

  根據以上可能的原因,逐一檢查,排除了編碼器固定不良、編碼器不良的原因。進一步檢查編碼器的連接,發現該編碼器內部的“零位脈沖”Uao與*Uao引出線接反,重新連接后,故障排除。

  例2.故障現象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主軸驅動器,在調試時,出現主軸定位點不穩定的故障。

  分析與處理過程:由于故障現象與上例相同,故障的分析與處理過程同上,經檢查在本例中引起故障的原因是編碼器聯軸器固定不良,在旋轉過程中編碼器與主軸的相對位置在不斷變化。

  重新安裝編碼器聯軸器后,故障排除,機床恢復正常。