主軸定位不良的故障維修

發布日期:2011-11-25    蘭生客服中心    瀏覽:3020

故障現象:加工中心主軸定位不良,引發換刀過程發生中斷。

分析及處理過程:某加工中心主軸定位不良,引發換刀過程發生中斷。開始時,出現的次數不很多,重新開機后又能工作,但故障反復出現。經在故障出現后,對機床進行了仔細觀察,才發現故障的真正原因是主軸在定向后發生位置偏移,且主軸在定位后如用手碰一下(和工作中在換刀時當刀具插入主軸時的情況相近),主軸則會產生相反方向的漂移。檢查電氣單元無任何報警,該機床的定位采用的是編碼器,從故障的現象和可能發生的部位來看,電氣部分的可能性比較;機械部分又很簡單,最主要的是聯接,所以決定檢查聯接部分。在檢查到編碼器的聯接時發現編碼器上聯接套的緊定螺釘松動,使聯接套后退造成與主軸的聯接部分間隙過大使旋轉不同步。將緊定螺釘按要求固定好后故障消除(見圖8-3)。

注意:發生主軸定位方面的故障時,應根據機床的具體結構進行分析處理,先檢查電氣部分,如確認正常后再考慮機械部分。

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